鏈板輸送線是專業輸送飲料、PET瓶等,可以在運送各類瓶裝物料時滿足于飲料貼標、清洗、殺菌等工藝,另外還滿足了物料的空瓶以及實瓶的無壓力輸送。鏈板輸送機有著輸送能力大、可以承載較大的載荷,如果用于電動車、摩托車、發電機等各類行業;輸送速度準確穩定,能夠保證精確的同步輸送。鏈板輸送線隨著使用年限的增加、原尾輪、鏈板、導條磨較大時,都需要進行更換,如果在這樣的情況下沒有去更換就會導致鏈板卡 、斷現象,給整個生產線帶來很大的影響。下面昱音技術為大家講解該如何進行改變鏈板輸送線的尾輪結構。
原鏈板輸送傳動系統是每組鏈板共10道,主動鏈輪由一電機直接帶動,尾輪依靠鏈板上的齒驅動,尾輪轉動的同時作為動力驅動另一鏈傳動。根據鏈板每次卡斷的現象分析,確定引起故障的地點在鏈板經過尾輪進入輸送線骨架滑槽處。這種結構的傳動方式,當鏈板或鏈輪節距磨損不一致,鏈板之間本身存在的拉伸長度不可能完全同時均勻、尾輪橫向切點與骨架入口距離偏大時,使得每塊鏈板進入輸送線骨架的時間不一致,從而導致轉動相位靠后進入的鏈板在脫離尾輪時出現下垂現象,易造成鏈板護翼在骨架入口受阻或鏈板運動軌跡變位,從而將鏈板卡斷,影響整個輸送線的正常運行。
對于上面所提到的這些問題,下面來看看解決方法。將尾輪與傳動軸原直接通過平鍵連接改為通過單向軸承離合器連接,配套改造內容為:民尾輪與單向軸承離全器外圈通過平鍵連接,單向軸承離合器內圈與傳動軸的連接通過平鍵連接。改進后的傳動方式,無論主動輪哪一道鏈輪在相位上先轉動,由于尾輪上的單向離合器的作用,尾輪均可自行調節其與骨架的接觸時間,各道鏈板均一直處于拉緊狀態,并且在轉動相位上互不干涉,杜絕了尾輪在入口處的鏈板下垂現象,使鏈板護翼均能進入骨架中正常運行。
在上面所講的方法解決了這些問題的時候。改進前鏈板輸送線鏈板卡斷的頻率有時一個班達到2次以上,每次處理故障的時間在1個小時以上,使整個卷包生產線無法正常運行,對尾輪結構進行改進后,由于很好地解決了原結構設計存在的缺陷,鏈板再也沒有發生斷裂的現象,保證了設備的正常運行,為生產提供了應有的保障。http://m.sz6868.cn/鏈板輸送機技術整理發布。