輸送機拉緊裝置使用中出現的問題及改進措施
日期:2013-10-23 作者:admin
近年來,我國從國外引進了許多帶有自動拉緊裝置的輸送機,如上海寶鋼原料場、山東石臼所港煤碼頭、徐州權臺煤礦以及大連港散料碼頭都使用了引進的輸送設備。另外,我國已經系列生產各種型號的自動拉緊裝置。國產的自動拉緊裝置已在廣東云浮鐵礦、山西鋁廠、秦皇島煤碼頭、鞍鋼大弧山鐵礦、鎮江船山礦、云南小龍潭電廠以及陜西堆縣水泥廠等長距離輸送機上使用。經現場反映,發現拉緊裝置的主要問題是振動嚴重。這是由于裝置接收到的拉力信號與預定值不符,拉緊系統以及輸送膠帶在一定范圍內往復振動,嚴重時振動長達幾分鐘,影響生產。權臺煤礦、秦皇島煤碼頭對此反映強烈。他們曾把振動嚴重的自動拉緊裝里改為固定式拉緊裝置。
產生振動的原因可從電器元件質量和拉緊裝2結構設計兩方面進行分析。
1.電器元件質量差
(1)傳感器精度低。這是國產壓力傳感器較普遺存在的問題。
(2)電控表針停位誤差大。由于電控元器件慣性大,斷電時表針位里與最終位皿不一致.耐熱輸送帶張力越大,停位誤差也越大。
(3)電控回程誤差大。如電控器表針沿正反方向轉動,耐熱輸送帶雖處在同一個張力值,拉緊小車卻停在不同位置.
2.拉緊裝置結構不合理
(1)動應力波動。造成拉緊裝里工作不穩定的一個主要原因是動應力波動大。目前我國輸送機很少采用軟啟動,多數主電動機啟動過程太快,耐熱輸送帶動應力峰值沖擊拉緊裝t的受力傳感器。如峰值過大,又持續一定時間,便導致拉緊裝置在一次啟動還未結束時,又重新動作。
另外,動應力還可能發生在啟動結束后向正常運行轉換的過程中。這種現象曾多次出現在廣東云浮硫鐵礦的輸送機上。為避免這種現象,應在主電動機啟動結束時,在應力波經過拉緊裝置以后便放松耐熱輸送帶,保持在正常運行工況的拉緊力,以免動應力波再次干擾拉緊裝置.
(2)控制點數的分析。目前,自動控制裝置常用的有八點控制和六點控制兩種,對一般中、小型輸送機而言,無論啟動或運行工況,控制點有2個(即二點式)就可以了。雖然它控制振動性能不如三點式,但結構簡單。當翰送機啟動完畢以后,顯示拉緊力的表針將停在1,2點之間.如果表針3越靠近極限控制點,越容易受耐熱輸送帶張力波動的影響。三點式在相同情況下,表針3將停在韌定點,它受外界影響較小.
當發生振動時,二點式控制器的表針3可能位于1點左側,當調整張力使表針回到1,2點之間以后,表針又可能跨越下極限,位于2點右側。如選用三點式控制器,由于在1,2點間有額定控制點e,比二點式多一道障礙,更有利于控制振動的延續。因此對張力變化大、運量變化大的,特別是下運發電工況的輸送機,應選用三點式控制器。至于上、下極限控制點的范圍,一般以額定控制點的110%為上極限控制點,90%為下極限控制點.也可按啟動時額定拉緊力為正常運行時拉緊力的1.5倍設定,但還要兼顧拉緊站與驅動站的相對位置等具體情況.